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摘要:針對目前工業污水凈化時脫氮除磷效率低下、經濟性差的不足,提出了一種新的高效脫氮除磷工藝技術,以多級A/O耦合MBR(膜生物反應器)組合工藝為核心,對不同原水碳氮比例情況下的脫氮除磷效果進行了分析。結果表明,新的高效脫氮除磷工藝能夠顯著提升對污水中氮磷的去除效果,對COD(化學需氧量)的去除率達到了91.9%,對TN(總氮含量)的去除率達到了85.4%,對TP(總磷含量)的去除率達到了83.2%,極大地提升了工業污水的凈化效率和經濟性。
關鍵詞:脫氮除磷;工業污水;氮磷比例
引言
隨著經濟社會的快速發展和城市化進程的不斷加快,各類工業和生活用水在迅速增加的同時,也導致了工業和生活污水排放量的成倍增加,這些富含氮、磷的污水一旦進入到自然水體內后,會導致水體中的氮、磷元素迅速增加,使水體富氧化程度加劇,爆發嚴重的水體污染,給生態水環境的治理造成了嚴重的影響,難以滿足“綠色排放”的生產需求。結合工業用水的凈化處理流程,現有的污水凈化工藝普通存在著工藝流程長、水體處理能耗高的不足,嚴重影響了污水處理廠的處理經濟性和污水處理效率。本文結合MBR(膜生物反應器)快速發展,提出了一種新的高效脫氮除磷工藝技術,通過多級A/O耦合MBR(膜生物反應器)工藝技術,實現了對污水的快速凈化處理。根據實際研究表明,對COD(化學需氧量)的去除率達到了91.9%,對TN(總氮含量)的去除率達到了85.4%,對TP(總磷含量)的去除率達到了83.2%,顯著地提升了污水的處理效率和經濟性,對提升水體生態水平,維護水體安全具有十分重要的意義。
1高效脫氮除磷工藝
結合工業廢水的處理需求,為了加快對廢水處理的速度,本文提出了一種新的以多級A/O耦合MBR(膜生物反應器)組合工藝為核心的高效脫氮除磷工藝技術,其整個工藝流程如圖1所示[1]。由圖1可知,該設備為一體式凈化處理裝置,主要包括了沉淀池、厭氧池、好氧池、MBR(膜生物反應器)膜池等。在該處理系統中,共包括了4組A/O(富氧/厭氧)池,容積為5.5m3,其中,厭氧段容積為2m3,富氧段的容積為3.5m3。在厭氧段設置有攪拌設備,當污水完成初沉后,通過進水閥的控制進入到A/O(富氧/厭氧)池中,進水的流量,可以根據實際情況靈活調節,滿足反應的可靠性需求[2]。在工作中系統一般會關閉調節閥5,采用三級工作模式[2],進水比例按照V(厭氧區)∶V(缺氧區1)∶V(缺氧區2)=0.55∶0.30∶0.15的比例進水。當采用四級進工作模式時進水比例按照V(厭氧區)∶V(缺氧區1)∶V(缺氧區2)∶V(缺氧區3)=0.50∶0.227∶0.183∶0.09的比例進水。在進行反應的過程中,系統采用不間斷曝氣的方式將系統內氧氣的溶解量維持在3mg/L,在曝氣的過程中還需要保證反應容器內的污泥不下降[3]。當沉淀池對廢水進行初步分離后,沉淀池內的污泥回流到厭氧段,回流比例按100%,上層的浮液進入到膜池中,通過加壓過濾的方式獲取潔凈水,膜池中的過濾膜采用間歇式曝氣[4]的方式對膜組件進行振蕩吹掃,實現對過濾膜的定期清潔,提高使用壽命和對污水過濾的經濟性。
2應用效果分析
為了對該系統的實際應用情況進行分析,以工業污水為凈化對象,按多點進水四級凈化過濾模式[5]進行污水過濾,對其過濾效果的評價主要從對COD(化學需氧量)的去除效果、對氮化物的去除效果及對TN和TP的去除效果4個方面進行評價[6],具體數據對比分析結果匯總如下。
2.1COD的去除效果分析
對系統凈化前后水體中的COD(化學需氧量)進行測試[7],并對不同時間范圍內的數據進行匯總,結果如圖2所示。由實際監測結果可知,在進水口處測得的水中COD(化學需氧量)在68.4mg/L~826.4mg/L范圍內變化,平均為263.6mg/L,出水口處水中COD(化學需氧量)的平均值約為21.4mg/L,對COD(化學需氧量)的去除率達到了91.9%。凈化后的水中COD(化學需氧量)的含量滿足地表水環境質量規定的Ⅳ類水體排放要求[8],由此表明了該凈化水處理工藝具有穩定性。
2.2氮化物去除效果分析
污水中的氮化物主要是指NH3-N,對污水凈化過程中NH3-N濃度的變化情況進行分析,結果如圖3所示。進水口位置NH3-N的質量濃度在4.2mg/L~31.4mg/L之間變化,平均為18.1mg/L,而在出水口處采樣,水中NH3-N的平均質量濃度降低到了0.45mg/L,去除率達到了97.5%。對氮化物的去除效果顯著,能夠確保氮化物在不同濃度情況下的過濾效果。這主要是由于采用了多級凈化過濾方案[9],實現了對系統中微生物的高效截留。
2.3TN去除效果分析
利用測試儀對進水口和出水口處的TN(總氮)質量濃度進行測試,不同時間下的TN(總氮含量)質量濃度變化如圖4所示。由圖4可知,進水口處TN(總氮含量)的質量濃度在10.8mg/L~52.4mg/L之間變化,其平均質量濃度約為28.3mg/L,采用新的高效脫氮除磷工藝后,其出口處的平均質量濃度約為4.12mg/L,對TN(總氮含量)的去除率達到了85.4%,具有顯著的去除效果。
2.4TP去除效果分析
對系統凈化前后水體中的TP(總磷含量)含量進行測試,并對不同時間范圍內的含量數據進行匯總、制圖,結果如圖5所示。由實際的監測結果分析可知,進水口位置TP(總磷)的質量濃度在1.2mg/L~7.4mg/L之間變化,平均質量濃度為3.1mg/L,而在出水口處采樣,水中TP(總磷)的平均質量濃度降低到了0.52mg/L,對TP(總磷)的去除率達到了83.2%。對TP(總磷)的去除效果顯著,能夠確保氮化物在不同濃度情況下的過濾效果,滿足了地表水環境質量規定的Ⅳ類水體排放要求。
3結論
為了解決目前工業污水凈化時脫氮除磷效率低下、經濟性差的不足,提出了一種新的高效脫氮除磷工藝技術,通過多級A/O耦合MBR(膜生物反應器)工藝技術,實現了對污水的快速凈化處理,根據實際應用表明:1)多級A/O耦合MBR(膜生物反應器)組合工藝,所用設備為一體式的凈化處理裝置,主要包括了沉淀池、厭氧池、好氧池、MBR(膜生物反應器)膜池等;2)過濾膜采用間歇式曝氣的方式對膜組件進行振蕩吹掃,實現對過濾膜的定期清潔,提高使用壽命和對污水過濾的經濟性。3)該工藝技術,對COD(化學需氧量)的去除率達到了91.9%,對TN(總氮)的去除率達到了85.4%,對TP(總磷)的去除率達到了83.2%。
作者:梁博 單位:山西晉環科源環境資源科技有限公司